工程混凝土攪拌站的廢漿很多,例如,在工地卸完料回站的攪拌車(chē),洗車(chē)時(shí)排出的大量廢漿,因某些原因報(bào)廢的混凝土,進(jìn)行砂石分離處理時(shí),產(chǎn)生的大量廢漿;生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的各種廢漿。這些大量的廢漿很難處理:,直接外排,嚴(yán)重違反環(huán)保法規(guī),污染環(huán)境,已經(jīng)不可能。第二,收集后外運(yùn)到指定地點(diǎn),這必需先行脫水干燥,更大的問(wèn)題是要占用大面積的場(chǎng)地和消耗大筆資金,還導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生、安全狀況惡化,嚴(yán)重困擾著企業(yè)的運(yùn)作,成為攪拌站的一大老難題。
目前,砂石分離機(jī)的應(yīng)用,使廢料中的砂、石得到了回收利用。但是棘手的廢漿處置問(wèn)題并沒(méi)有得到解決。我們分析了這些廢漿,經(jīng)過(guò)檢測(cè),其各項(xiàng)指標(biāo)滿(mǎn)足JGJ63-2006的指標(biāo)要求,它的主要成分為水和輕質(zhì)煤灰,完全來(lái)自混凝土的有效配合成分,是對(duì)混凝土無(wú)害的物質(zhì),應(yīng)重新回到混凝土中。我們把產(chǎn)生的所有廢漿全部通過(guò)砂石分離機(jī)處理,出來(lái)的液體再經(jīng)兩級(jí)沉降,后外排的只有清水,取沉漿試驗(yàn)。
從廢漿性能試驗(yàn)(見(jiàn)表1)的28天強(qiáng)度來(lái)看,廢漿烘干后的泥粉活性較低。更為不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流動(dòng)度低很多,摻量30%時(shí)坍落度減低60mm。如果按這個(gè)摻量生產(chǎn),結(jié)果是不理想的。但是,從廢漿產(chǎn)量檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2)來(lái)看,如果能把所有的廢漿完全、均勻地加回到當(dāng)天生產(chǎn)的混凝土中,摻量卻是很低的,這時(shí)對(duì)混凝土性能的影響就非常小,坍落度基本沒(méi)有變化,28天強(qiáng)度基本沒(méi)有降低。
因此,只要能把所有廢漿含的泥粉,回加到當(dāng)天生產(chǎn)的漿水中予以攪拌、再投入生產(chǎn)中使用,就完全可以解決廢漿對(duì)攪拌站的困擾,消除對(duì)社會(huì)的不良影響。
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